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葡萄京官网大全:选矿设备尾矿减排技术的提升与发展

编辑:葡萄京官网大全 发布时间:[2013/3/2] 已访问:2476

     我国矿山尾矿的综合利用率远远低于国际平均水平。充分利用选矿设备和选矿工艺的发展做好矿山尾矿综合利用工作,保护和改善环境。为了减少尾矿排放,提高井下充填能力,保证充采平衡,不断对充填系统能力进行挖潜改造,以保证矿山生产能力跨台阶提升和尾矿库的使用寿命。下面就随葡萄京官网大全一同来看一下减排创新技术研究与完善。
   一、一仓两槽系统改造结束后,进行放砂试验,试验过程中遇到以下几个问题:流量分配不均,断流现象严重;放砂速度忽高忽低,难以控制;搅拌槽料位降低,需及时补水;砂仓料位下降较快等问题。
   二、依据放矿漏斗理论,上部放砂口位置处于漏斗壁与仓壁之间,仓壁沉砂的黏结与漏斗的挤压,造成上部放砂口沉砂严重,浓度偏高。通过在上部放砂口壁增加喷嘴,调整喷嘴方向,保证了仓壁沉砂的顺利沉降,基本实现了两个放砂口均与放砂。
   三、放砂口喷嘴的安装,放砂口下料均匀,砂浆浓度趋于稳定,在砂仓料位8m以上的条件下浓度稳定在65%以上,能够满足砂浆制备质量的要求。
   四、造成搅拌槽料位低的主要原因是造浆水不足,在改进上部放砂口的同时,增加了砂仓造浆喷嘴的数量,同时对搅拌站供水系统进行了加大改造,放砂口下料均匀、流畅,搅拌槽料位趋于稳定。
   五、一仓两槽同时下料,为保持砂仓料位相对稳定,减缓下降速度,首先对仓顶旋流器沉砂进行了流量分配;其次在充填采场安排上选择充填倍线较高、流量较低的采场同时充填,减缓了料位下降速度,保证了采场充填放砂时间。
   一仓两槽的成功改造,使搅拌站放砂能力提高400m3/d,基本满足了井下生产的充填需求。但充填浓度减低,采场充填组织灵活性较差,又一对一仓两槽系统进一步完善:1、一仓两槽改进为两仓三槽,达到砂仓料为稳定,生产组织灵活。2、以风水联动造浆替代现水利造浆,使砂浆浓度更高更稳定。系统完善后,搅拌站充填能力提升了650m3/d,确保直属选厂的分级尾砂全部充填到井下采场。

 


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